我公司型焦的制作和使用
3、經(jīng)濟(jì)效益計算
我們造氣車間XX年10月份造氣爐所使用冶金塊焦的成本價為716元/噸,則每替代1噸冶金塊焦可節(jié)約車間成本716-487.67=228.33(元)。72小時考核期間生產(chǎn)型焦88.84噸,則每月生產(chǎn)型焦888.4噸,但考慮到設(shè)備故障等因素影響,按80%生產(chǎn)量考慮,實(shí)際每月可生產(chǎn)型焦888.4×0.8=710.72噸,可代替冶金塊焦602.3噸,每月可產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益為:
602.3×228.33=137524.32(元)
每年可產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益為:137524.32×12=1650291.84(元)
五、當(dāng)前存在的主要問題
設(shè)備磨損嚴(yán)重
因焦粉的硬度大,使我們型焦工號的一些主要設(shè)備的關(guān)鍵部件磨損相當(dāng)嚴(yán)重,主要有臥式攪拌機(jī)的葉片,立式攪拌機(jī)的攪拌桿、葉輪及撥料片,成型機(jī)的輥皮等等。在目前模式生產(chǎn)的情況下,一般臥式攪拌機(jī)的葉片使用到2個月就需要補(bǔ)焊或更換,立式攪拌機(jī)的攪拌桿、葉輪及撥料片使用1.5個月就需要補(bǔ)焊或更換,而成型機(jī)的輥皮經(jīng)過2—3個月就需要更換。從各設(shè)備的生產(chǎn)能力來看,我們目前的生產(chǎn)負(fù)荷是很低,充其量只是達(dá)到了各主要設(shè)備額定生產(chǎn)能力的15%--20%,如果生產(chǎn)負(fù)荷再有所提高則設(shè)備磨損無疑將更大。嚴(yán)重的設(shè)備磨損使我們型焦工號的維修費(fèi)用大幅增加。
成品型焦的熱穩(wěn)定性還有待進(jìn)一步提高
從我們使用的階段來看,影響到型焦配入量進(jìn)一步提高的一個主要原因是造氣爐的上行氣體帶出的粉塵量太多,這些粉塵基本上是型焦入爐后才產(chǎn)生的,所以這無疑是由于成品型焦的熱強(qiáng)度(即熱穩(wěn)定性)不足所造成的。我們考慮認(rèn)為由于該型焦的熱強(qiáng)度差,入爐后一方面受熱,另一方面受到爐內(nèi)各種氣體介質(zhì)的沖刷,型焦表皮不停脫落從而產(chǎn)生大量的粉塵。要提高該產(chǎn)品的熱強(qiáng)度主要要從選用的粘結(jié)劑入手,這是我們下一步努力的方向。
生產(chǎn)裝置自動化程度不高
型焦生產(chǎn)線的自動化程度較低,生產(chǎn)線上的工人體力勞動多、勞動強(qiáng)度大,比如熟料上成型機(jī)、干燥窯拉灰、成型機(jī)返料回運(yùn)、進(jìn)成品倉前的碎料回運(yùn)等等工作都純粹是人工完成的。干泥和煤泥的粉碎場地粉塵多,工人作業(yè)環(huán)境差。這些問題的存在使該生產(chǎn)裝置不大容易向更大規(guī)模發(fā)展。
六、結(jié)束語
借鑒了國內(nèi)眾多型煤或煤棒廠家的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),我們開辟了以焦粉成型后用于固定床造氣爐來制氣的先例,我們利用公司大量的低價值的焦粉生產(chǎn)出了供造氣爐使用的成品型焦,既為公司的焦粉開辟了一條加工渠道,又取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益,應(yīng)該說改造取得了一定的效果。當(dāng)然對于型焦在制造和使用中所出現(xiàn)的問題還需要我們做進(jìn)一步的摸索,同時也誠懇地希望得到同行們的指導(dǎo)。